全国首套!全过程无人值守铁路智能装车系统到底厉害在哪?


“轰隆隆,轰隆隆”

走进雁宝能源煤炭装车现场

只闻“机”响,不见人忙

这是怎么回事?

只见装车员轻点鼠标

煤炭就精准测量、均衡铺装

一气呵成地落在火车车皮上发运而出

原来这是全国首套

全过程无人值守铁路智能装车系统

在背后“大展身手”!

它是如何运作的?

又是怎样改变传统装车流程的?

就让我们一起深入探索

这套神奇的装车系统

看看它与手动装车比到底强在何处!



1

新旧PK,新系统完胜!


 原繁琐手动装车流程 ➝ 


①装车员用对讲机联系现场人员检查胶带机,现场人员检查确保安全后,通过对讲机回复“可以启动”。

②装车员启动液压系统、胶带机,现场人员观察胶带机运转正常后,用对讲机回复“可以上煤”。装车员开启给煤机,用操作手柄将溜煤槽移动到合适位置,启动装车系统,由缓冲仓定量仓配煤。

③配煤完成后,装车员手动按下操作台上“循环称重”按钮开始放煤,煤落入车厢后,装车员用对讲机联系火车司机回迁,开始装车作业。

④装车完毕后,装车员将溜煤槽提升移动到位,停止液压系统、干雾抑尘设备,用对讲机通知火车司机装车完毕。最后,使用对讲机向调度汇报装车结束时间,并做好记录。


原手动装车从启机、胶带机运转

到放煤、机车对位

都需要装车员随时用对讲机

和现场人员及火车司机联络沟通

装车员还要随时查看电脑集控画面

掌握设备运行参数

核对车型、配煤、车厢编号

手动进行装车作业

整个过程既费时又费力


  现如今的新系统 ➝

无人值守铁路智能装车系统

通过对2#装车站控制系统、液压系统

运煤机车进行改造

实现装车系统无人值守、智能装车

现如今,装车效率显著提升

装车设备自动启停系统

(相当于装车员的大脑)

车厢信息智能采集系统

(相当于装车员的眼睛)

智能装车系统

(相当于装车员的手)

机车辅助驾驶系统

四个子系统相辅相成

按下一键启停按钮

相关设备就会

自动启动、自动检查、自动识别

煤流从储煤仓到装车站时

机车自动牵引对位、自动装车

全程启机、对位需5分钟

每列车同比减少10分钟

每班装车量由3.5列提高至5列

比原有手动装车效率提高18%


2

解放装车员双手


原装车站需2至3人

现只需1人值守

无需人工操作

大大降低了职工劳动强度

对此,体验了新系统的装车员深有感触~


记者:以往手动装车是如何操作的?

装车员:以前我们装车作业时需要双手配合,左手点动放煤按钮的同时,右手摆动溜煤槽调节落煤高度,每一列车都是六七十节车厢,一节车要手动调整装车手柄4次,意味着要在一个小时之内有200余次装车动作,这个期间还要聚精会神,容不得一点马虎,很是辛苦。

记者:据了解冬日里装车还有难度?

装车员:是的。在冬日里下雪的天气,视野不好,有时车轮和钢轨还存在打滑现象,车速不稳定,我们装车就有一定的难度。而如今,有了这个系统,我们只需配合数据上传,做好设备维护就可以了,大大提高了装车效率和全过程的安全性,减少了我们的工作强度。


通过装车员的介绍

能看到该系统的的确确

减少了职工劳动强度

此外,还杜绝了装车员凭经验

对装车溜煤槽高度、放煤时间

等装车作业步骤的主观判断操作

装车偏载率由原来的1.5%

降为现在的0.68%

装车偏载率总体降低55%

极大减少车皮因超偏载

进行二次处理的时间

进一步提升了装车质量

和安全装车水平


3

这些“黑科技”让装车更智能


该系统如此智能高效

是因为在装车各环节

采用了多种“黑科技”

人工智能(AI)及设备自动化控制

多维感知信息技术

可获取车厢实时位置、车况和速度等信息

不仅可以实时检测

更比肉眼观察要迅速、准确

保证运行位置的控制精度

激光雷达及视频智能识别等技术

对空车厢进行扫描分析

能识别出是否为坏车并自动跳车

可分析出车厢内冻底具体吨数

并调整自动配煤吨数

避免装车超偏载

图为光栅检测装置

AI视频识别技术及光栅对射定位技术

对装车全过程进行判断分析

实现装车时溜槽高度智能调节

确保装车不留空、不起包

不超吨、不亏吨、不偏载

保证装车质量

车地安全通信、车载安全计算机

和机车控制技术

在司机有限干预操作的情况下

代替司机进行换向、起车

牵引、制动、对标停车等操作

实现列车装煤过程中的辅助驾驶

及速度变化的自适应调节

经统计与传统人工驾驶相比

平均时速提升1.6km/h

平均牵引能耗降低0.9%



自2023年5月1日改造完毕

截至7月31日

2号装车站已完成24.93万节装车

累计装车1606万吨

该系统正式投入使用后

成为了全国首套机车联动全流程智能装车站

实现了快速定量装车过程

“有人巡视,无人操作,减人增效”的目标

不仅在全国开创了

机车联动全流程智能装车的先河

也在行业内发挥了示范引领作用

经煤炭工业协会组织的高校、企业

进行技术鉴定

该技术达到“国际领先水平


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