• 论文
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会
高温矿井制冷降温管网解算及优化方法研究
  • 77
  • 作者

    马砺张雅婷刘尚明简俊常秦志华刘恒陈超扬

  • 单位

    西安科技大学安全科学与工程学院兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿

  • 摘要
    高温矿井采用井下集中式制冷降温系统受采掘范围的影响,冷冻水输送管网复杂,导致末端冷量供给不足,严重影响系统降温效果。为提高矿井降温系统冷量利用率,本研究以赵楼煤矿井下制冷降温管网为例,基于图论原理建立井下降温管网拓扑模型,采用水力基本方程计算管段流量、节点阻力和水力损失,得到降温管网水力特性;通过管网节点温升的计算,确定冷冻水输送过程的冷量损失;结合管网水力、热力特性,对降温管网进行优化。结果表明:赵楼煤矿井下制冷降温管网末端工作面冷冻水流量最小为0.001 m3·s-1,管网水力损失大的位置为一集轨道下山、7302运输顺槽和中部辅运大巷。降温系统分别给五采区和七采区共四个工作面供冷,冷量损失为1.22×106 J·s-1,其中七采区降温系统占88.15%,管网摩擦和传热冷量损失分别是5.39×105 J·s-1和6.805×105 J·s-1,末端冷冻水最高输水温度为13.9 ℃。提出管道—泵阀联调优化方法,采用动态平衡阀对南部1#辅助运输大巷和二集辅助巷冷冻水流量恒定在0.022~0.04 m3·s-1范围,实现末端空冷器流量稳定;采用静态平衡阀调节管网支路阻力,将工作面冷冻水流量增大至0.005 m3·s-1;南部1#辅助运输大巷、南部2#辅助运输大巷和二集辅助巷的管径增加至0.325 m,管网总水力损失从30.93 m减少到20.44 m,减少了35%;将离心泵扬程调整为183~195 m、流量为0.085~0.112 m3·s-1,离心泵高效运行。
  • 关键词

    矿井降温制冷降温管网水力损失冷量损失优化设计

  • 文章目录
    0 引 言
    1 制冷降温管网解算
    1.1 水力计算方法
    1.2 热力损失计算方法
    2 高温矿井制冷管网优化分析
    2.1 赵楼井下制冷管网概况
    2.2 管网拓扑模型
    2.3 水力特性分析
    2.3.1 流量分布
    2.3.2 管网阻力损失
    2.4 热力特性分析
    2.4.1 管网温升变化
    2.4.2 冷量损失分析
    2.5 实测数据对比
    3 管网优化方法
    3.1 阀门调节
    3.2 管径优化
    3.3 离心泵功率
    3.4 调节效果对比分析
    4 结 论
  • 引用格式
    马砺,张雅婷,刘尚明等.高温矿井制冷降温管网解算及优化方法研究[J/OL].煤炭科学技术:1-9[2023-08-12].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2402.td.20230810.1406.002.html
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