重大突破!德兴铜矿泗洲厂成功破译绿色节能“新密码”


近年来,德兴铜矿泗洲厂持续在管理创新、技术革新改造、生产工艺流程优化、新材料和新设备应用等方面精准发力,不到三年的时间里,实现节能降耗重大突破,2023年电耗较2021年同比节约800多万度,相当于300多万户居民一天的用电量。今年电单耗在突破20千瓦时/吨矿大关后,呈进一步下降趋势,为绿色转型升级的实践探索树立了行业典范。

时光回溯到2022年9月2日,集团公司高瞻远瞩地颁布了《碳达峰碳中和战略规划》,为有色金属产业链描绘出一幅宏伟的蓝图美景。然而,对于泗洲厂这样一个有着60多年生产历史的老厂而言,绿色转型却充满未知与挑战。

“当时每日高达 75.5万度、每年超过2.7 亿度的惊人用电量,对于我们这个高能耗大户来说,不降肯定不行,可怎么降,真难啊!”该厂机动能源室的严忠新深感焦虑。

事虽难做则必成。关键时刻,该厂迅速启动以“低碳、节能、绿色转型升级”为核心的绿色节能计划,严忠新和他的团队日夜制订、修改完善方案,寻找最适合老厂的绿色转型之路。

大胆地跨行业首次引入磁悬浮鼓风机,成为该厂在这场变革中的一颗耀眼明星。

“传统的离心式鼓风机用了十多年,它不仅噪音大、功耗高、故障多,而且受气温影响大,冬天要加热,夏天要降温,操作也很繁琐。”在680立方米超大型浮选机旁边,一期磨浮工段副段长杨光指着一台身形小巧、噪音低微的设备介绍道,“这宝贝叫磁悬浮鼓风机,是它取代了3台150KW离心式鼓风机,不仅节能,运行时接近零磨损,几乎没有维修成本。我们通过各种分组测试,最终把它与一台130KW离心式鼓风机巧妙搭配后,实现了‘小马拉大车’,能耗下降约40%,每日可节约2000多度电……”

高压辊磨机的成功应用,则是该厂另一节能降耗的生动实践。它不仅开创了国内“首次应用到斑岩类铜矿石破碎作业”的先河,产品粒度、节能提效更是推升到一个全新高度。

“从设备安装调试到正常生产,我们着力解决了9个主要技术难题,实现了高压辊磨机应用的极速达标,在难碎难磨矿石较多的情况下,碎矿产品粒度从8点多降到了 6 毫米以内,给球磨机的‘口粮’实现‘由粗粮到精粮’的转变,这种粒级的变化在以往是不可想象的。”该厂二期碎矿工段段长肖轲对辊磨机带来的新变化,有着更为真切的感受。

高压辊磨机投入正常生产后,磨机系统台效大幅提升20%以上,年综合节电超300万度,可谓“效益巨大、出道即巅峰”。

强化能源消耗考核,运用能源管理系统,实时分析生产过程中各环节的能耗因素,做到电能管理的班控与日控;执行峰谷电价,合理避峰,加强设备计划检修,尽可能减少中晚班故障停车次数,保持生产稳定;持续摸索流程改造后的最佳生产组织模式……随着该厂绿色节能“先锋计划”的纵深推进,一系列措施同步发力。

同时,该厂在二期磨浮工段采用“2台500立方米+1台680立方米浮选机,替代8台130立方米浮选机”的简捷流程,实现了高耗能电机大规模更新、瓷球替代钢球、电液漏斗替代给矿圆盘、取消重筛优化流程、除尘风机改永磁电机等创新举措持续落地。

当前,该厂节能降耗势头正盛,一条持续下降的漂亮曲线正在加速形成。

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