案例汇编 | 内蒙古麻地梁煤矿 5G+智能开采系统

案例 39 麻地梁煤矿 5G+智能开采系统

主要完成单位:内蒙古智能煤炭有限责任公司


一、主要建设内容


(一)公司简介 


内蒙古智能煤炭有限责任公司成立于 2008 年,是由皖北煤电集团公司控股 的股份制企业。公司所属麻地梁井田位于鄂尔多斯准格尔旗境内,地质储量 6.8 亿 t,可采储量 4.2 亿 t。年设计生产、洗选能力 800 万 t,矿井属低瓦斯矿井, 水文地质条件中等,开采条件优越。 


(二)5G+智能开采 


1.5G 采煤远控 


(1)采煤机 5G 工业控制 


麻地梁煤矿于 2020 7 月开始采煤机 5G 工业控制技术研发,于 2020 9 月进行 5G 远控测试。2021 6 月,麻地梁煤矿与华为、中国移动、上海山源、 中煤科工集团上海天地科技股份有限公司合作,首次将华为公司 AR 双发选收技 术应用于采煤机端到端控制,投入日常安全生产至今,稳定运行 14 个月。 


2)采煤工作面其他 


5G 工业应用 2022 年矿井持续开展采煤工作面其他移动设备 5G 组网对接与工业控制应 用试验,正在研发支架与运输机等设备的 5G 工业控制,彻底解决工作面移动设 备“剪辫子”,保障采煤工作面安全连续生产。

图 1 采煤机 5G 工业控制图


2.超远距离集中供电、供液系统 


实现 3100m 超远距离集中供电,将工作面四机供电移变及组合开关置于工 作面收作线外,服务于相邻两个综放工作面,取消设备列车,降低安全隐患。 


将远距离供液硐室置于盘区中部,服务于整个东翼采区。乳化泵站采用变频 器降压启动,减少了液压系统的动载冲击,消除了“炸管”现象;通过末端出口 动态压力检测信号反馈,实现变频调速自动补压的功能。乳化液自动配比、箱体 液位自动检测、自动补液;反冲洗过滤站通过压力自动检测实现自动反冲洗。液 压系统用水经净化水处理装置过滤软化后进入自动配比装置,保证乳化液浓度始 终在 3%~5%,自动化集控系统能够实时在线监测乳化液的浓度,乳化液浓度低 于 3%或高于 5%时能够实现自动报警。


图 2 远距离供液、供电布置示意图


3.三机监测控制系统


转载机安装有煤量识别装置,利用新型三维激光雷达和视觉传感技术,能够 实时计算转载机的输送煤量,根据转载机的实际工况,实现前后部运输机自动降 速功能和远程控制时的转载机高低速选择;皮带机变频器根据实际运行电流实时 调速,保障采煤系统煤流负荷平衡,有效满足工作面三机及皮带机的安全运行。 


4.地面集中控制系统 


利用 5G 工业应用技术,结合智能控制和可视化远程干预技术,实现地面调 度监控中心对综采设备的智能监测与集中控制,实现采煤机记忆割煤、运输机和 支架自动跟机移架、视频自动跟机、半自动放煤。麻地梁煤矿综放工作面于全国 范围内率先取消井下顺槽集控仓,所有设备启停控制指令均通过地面中心执行。 


5.远程放顶煤系统 


后部运输机安装有云台摄像仪,在可视化的条件下,实现 509 综放工作面的 远程控制放煤。在早报作业人员进入工作面之前,集控中心将整个运输系统开启, 利用设备集中远程控制优势及可视化与远程控制放煤技术,实现割煤、放煤作业, 为未来实现工作面无人化积累了经验。


图 3 地面集中控制系统


6.设备全生命周期管理、智能检修系统 


通过设备传感数据的采集并上传至矿井综合自动化平台设备数据库,可以实 现如下功能: 


(1)预警检修:设备运行参数异常自动推送至巡检工与生产单位班队长, 及时对设备异常状态进行排查和处理。


(2)定期检修:周期性的设备保养工作提前向生产单位班队长进行推送、 提醒,若到期未施工则向科区长继续推送通知。 


(3)全生命周期设备、备件更换:如运输机链轮、油脂、密封件、销轴、 滤芯等设备和备件,在即将达到规定的生命周期要求时及时进行更换。 


(4)远程“会诊”系统:当矿井设备突然出现故障时,若现场技术人员无 法及时排查处理,可以立即启动由矿方技术员、矿方设备现场维修人员、设备厂 家技术专家构成的三方远程“会诊”系统,对设备现场状态、运行参数、历史曲 线、后台程序等问题进行远程判断和解决。


二、技术特点及先进性


(一)技术性能与指标: 


1.5G 工业控制技术 


(1)有线/无线冗余备用网络控制 


为保障采煤机地面远控稳定性,麻地梁煤矿与中煤科工集团上海天地科技股 份有限公司合作研制 CS-5G 冗余网络控制装置。 


2021 年 1 月麻地梁煤矿通过安装 CS-5G 冗余网络控制装置,建立了采煤机 5G 空口传输网络及光纤有线传输网络双链路通讯。CS-5G 冗余网络控制装置配 套 CS-RLink 煤机专用冗余网络控制模块,该模块嵌入了 L2 冗余链路状态监测 算法、链路切换广播风暴抑制算法、L4 信标链路状态监测算法、网络流量监控 算法、煤机远控数据参数监控算法等丰富的算法设计,通过定时发送网络检测报 文,实现在煤机 5G 通讯网络异常时,自动切换至光纤有线链路,保障了采煤机 地面远控可靠性。


图 4 有线/无线冗余备用网络控制


(2)AR 双发选收技术 


由于作面环境复杂,垂直于 5G 网络覆盖方向的金属物太多(支架等),“镜 子效应”干扰严重,导致采煤机 5G 网络延时抖动频繁,采煤机 5G 地面远控试 验伊始很不稳定。


图 5 AR 双发选收技术示意图


2021 年 6 月,麻地梁煤矿与华为、中国移动、上海山源、中煤科工集团上海 天地科技股份有限公司,全国首次将华为公司 AR 双发选收技术应用于采煤机端 到端控制。在煤机终端与地面调度集控室均布署 1 台 AR 双发选收交换机,煤机 或地面煤机集控上位机发出的数据通过 AR 双发选收交换机复制成 2 组数据包, 通过 AR 交换机、CPE 两路 5G 空口链路进行传输,至另一段 AR 交换机时,从 两组数据包择优选择延时低的进行收取、组合。 


2021 年 7 月,该技术试验成功并投入日常安全生产,至今稳定运行 14 个月。 


(二)技术装备安全性与先进性 


1.基于 AR 双发选收技术,实现采煤机 5G 远控稳定运行至今已超过 1 年, 有效解决了采煤工作面垂直于 5G 网络覆盖方向金属物太多(液压支架等),“镜 子效应”干扰导致采煤机 5G 网络延时抖动频繁的问题,为全国首例。具备商用 条件,具有极大的推广、应用价值。 


2.与中煤科工集团上海天地科技股份有限公司合作研发有线光纤、5G 冗余 备用技术,解决了传统矿井采煤机有线光纤通讯易折断、无线 Wi-Fi 通讯不稳定 的技术瓶颈。保障了采煤机 5G 远控、光纤备用远程控制的稳定性与安全性。


三、智能化建设成效


麻地梁煤矿智能化开采通过 2 年多的智能开采探索与实践,在安全、效率、 效益、机制创新、理念提升等方面取得了一系列成效,并通过长期的生产运行得 到了有效巩固。成效如下: 


1.实现了本质安全。通过 5G+智能开采的应用,麻地梁煤矿采煤工作面实现 了机械化、自动化、智能化的原煤开采,操作工变为巡检工,作业形式变为巡检 和人工干预。采煤机司机身着西装坐在明亮的办公室内进行远程割煤。实现了关 键岗位“无人则安、少人则安”。 


2.通过 5G 技术赋能,实现了高效生产。800 万 t 矿井,两班生产,工作面按 3 人配置(顶板及面内地质条件差时,需配置 5 人)即可满足正常生产工作,比 传统的综放工作面每班减少固定岗位工 15 人,有效降低了矿井人工成本。 


3.实现了机制创新。全国范围内率先取消了设备检修班进而取消了夜班,改 变了员工“一天三班倒、24 小时连轴转”的传统作业模式。一线员工不再上夜 班,让员工回归正常的生活,是企业“以人为本”的真正体现,同时也规避了夜班 疲劳作业带来的安全风险。


4.通过设备全生命周期管理、智能检修系统让设备检修工实现精准检修、提 高了检修效率。同时,基于全生命周期设备、备件更换模式,实现设备像家用轿 车 4S 店保养一样的管理模式,以换代修,避免设备带病运行和过度运行造成的 班中损坏以及抢修带来的生产影响及安全隐患,降低设备故障率,提高工作效率。







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