德兴铜矿大山厂:数字赋能,绘就智能选矿“蓝图”

遇到突发状况,职工们不再手忙脚乱,只需关注中控室警报,就能及时了解皮带运行状况;巡检繁忙,也不需要频繁奔波,足不出户,就能将现场设备、生产情况一览无余……这是德兴铜矿大山厂智能化建设带来的一系列变化。

德兴铜矿大山厂:数字赋能,绘就智能选矿“蓝图”


今年以来,磨机功率、泵池液位等关键数据波动趋于平稳,每小时矿石处理量能提升2至6吨。

“这一变化,得益于我们的‘神器’——专为球磨机量身打造的‘数字孪生’优化控制系统。”该厂电气仪表室技术员赖岗珑介绍,该系统能全天候监控生产状态,通过运用模拟仿真技术、数据分析以及3D建模,实现对磨矿流程的智慧调节,从而提升生产效率。

“以前,一旦喇叭报警,看到浓细度偏高,我们就得急忙赶往旋流器查看情况,手动调整参数。现在,有了‘数字孪生’优化控制系统,球磨机能够自我调节,自动保持最佳状态。”磨浮工段生产一班黄沁正是这套系统的受益者。

“数字孪生”系统应用以来,职工的工作轻松了不少,铜、钼、硫等技经指标也得到了显著提升。

德兴铜矿大山厂:数字赋能,绘就智能选矿“蓝图”


近年来,大山厂紧跟“智能矿山”建设步伐,深入推动数字化项目实施。与北京矿冶研究院联合研发“破碎流程智能布料控制系统”,通过对破碎流程布料过程的生产数据进行采集和分析处理,实现了布料小车生产的数字化、模型化、可视化。

“以往,布料小车的控制依赖人工经验,容易出现调整不及时的问题,导致矿石溢出仓库。”技术员赖岗珑说,智能改造后,通过布料小车上的十几个传感器,可以在线监测小车定位、仓料位等关键参数,实时动态调整。

德兴铜矿大山厂:数字赋能,绘就智能选矿“蓝图”


“数字孪生”优化控制系统、智能布料控制系统、浮选流程优化系统……借助大数据分析、智能传感、3D虚拟仿真等技术,一大批生产管理系统正逐步推广应用,它们成为选矿流程的24小时贴身“管家”,共同拼合成大山选矿厂的智慧“蓝图”。

当前,该厂正大力引入新技术、新工艺、新设备,持续优化关键设备的数据采集和升级,加快数字技术在各工艺流程的应用,力求构建快速响应的生产网络,为建设安全绿色高效的智能矿山提供坚实保障。

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