席礼阳梁斯宇黄璞徐顺塔涂垚杰张世红刘豪
华中科技大学煤燃烧与低碳利用全国重点实验室
在某25t蓄热式熔铝炉上开展了现场烟气成分和热平衡测试,并进行物料平衡和热平衡计算,得到了熔铝炉单个熔炼周期内质流分布、热流分布、吨铝天然气耗量,分析不同升温阶段下烟气NO浓度的变化获得了NO排放特性,结果表明:该熔铝炉的热效率为62.48%,吨铝天然气耗量72.1 Nm3/t,系统主要的热损失为炉体及管道热损失和散热风损失,分别占总输出热的14.24%和11.98%;灰渣带出物理热占总输出热的比重不大,但烧损及杂质会降低铝液的输出质量;可通过缩短熔炼时间、减少冷却风在非点火时间的通入量、减少炉门开启次数等措施降低熔铝炉的能耗;该熔铝炉NO排放浓度长期高于600 mg/m3@ 3.5%O2,排放峰值1197.0 mg/m3@ 3.5%O2;可通过优化燃烧器结构、优化运行参数和应用无焰燃烧技术的措施降低NO排放浓度。
熔铝炉热平衡NO排放热流分布物料平衡
0 引 言
1 蓄热式熔铝炉设备参数及测试方法
1.1 蓄热式熔铝炉设备参数
1.2 测试方法
2 物料平衡和热平衡计算方法
2.1 物料平衡计算
2.2 热平衡计算
2.3 NO测试方法
3 结果分析与讨论
3.1 物料平衡分析
3.2 热平衡、吨铝天然气耗量及节能措施分析
3.2.1 热平衡分析
3.2.2 吨铝天然气耗量分析
3.2.3 节能降耗措施分析
3.3 NO排放及降氮措施分析
3.3.1 NO排放分析
3.3.2 降氮措施分析
4 结论
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会