6089旋回破碎机衬板优化、铜硫分选工艺优化研究、2.25万吨/日粗选系统浮选药剂工业试验研究、球磨机衬板优化与应用研究……眼下,一个个加速攻关的科技创新项目,正成为德兴铜矿大山厂汇聚新质生产力的澎湃动能。
2024年,大山厂充分挖掘科技创新潜能,推动更多科研项目在大山深处破土而出、扎根生长,在高质量发展的道路上迈出铿锵步伐。
在富家坞采区,一辆辆满载矿石的电动轮,缓缓驶入粗碎站旋回下矿口,经旋回破碎机破碎后,转运至下一道工序。粗碎,是“三段一闭路”破碎流程的第一道关口,旋回破碎机作为碎矿作业的“咽喉”,其运行质量、效率直接关系到碎磨流程。
近年来,随着难碎难磨矿石逐渐常态化,旋回破碎机的运行效率瓶颈愈发凸显,圆锥处理能力、粗碎产品质量、富家坞5.4万吨/日达产达标等一系列挑战横亘在前。
为了提高处理量、延长衬板使用寿命、降低粗碎产品粒度,大山厂早在两年前,就主动联合南昌大学,协同开展6089旋回破碎机衬板优化攻关。
“定锥衬板分为6层,根据衬板受力形式不同,我们采用分层优化的思路,上层使用抗冲击能力强的高锰材料,中下层用更耐磨的锰铬复合材料,并针对衬板腔型进行了重新优化。”原矿工段段长张小风介绍着衬板优化的方向。
第一套、第二套……随着衬板的逐步优化,圆锥运转效率实现新的跃升突破。“第二套优化衬板矿石处理量达到了900万吨,较优化前提升了80%,而且,圆锥排矿口稳定在155mm以下,能够为碎矿和半自磨系统提供粒级更合理的矿石原料。”张小风的喜悦溢于言表,“现在,我们正在试用第三套优化衬板,从目前数据来看,圆锥处理量将会‘更上一层楼’。”
一子落,满盘活。2023年,富家坞破碎系统累计供矿1971万吨,系统平均台效2880吨/小时,创新富破投产以来最好水平;半自磨系统处理量达到833万吨,平均台效1002吨/小时,创半自磨投产以来新高……一串串亮眼的数据,诠释了科技创新的强大动能。
在有限的资源面前,科技创新无疑打开了资源更高水平开发利用的另一扇大门。
时间拨回到2022年,彼时的大山厂精选段尾矿铜品位平均在0.2%以上,精选段循环负荷高,不仅降低了精选段分选效果,同时还制约着粗选段作业以及伴生金属钼的回收。
“精选段每年抛尾100万吨以上,按照0.2%的铜品位计算,超过2000吨铜金属流失。”该厂选矿主任工程师许杰说,“从深埋地下的岩石到铜精矿,一块矿石要经过爆破、运输、碎磨、浮选等多个环节,期间投入了大量成本,抛掉的是尾矿,跑掉的是效益,降低尾矿铜品位就是增产增效。”
于是,一项关于“降低精选段尾矿铜品位”的科研项目,正式提上日程。
流程改造、实验分析、优化调试……历经两年的攻坚克难、持续推进,2024年,大山厂交出了一份优异答卷——精选段铜尾矿品位降低0.044个百分点,每年增加铜金属近400吨;精选段铜回收率由98.04%提升至98.56%;精选段选钼回收率由79.96%提升至83.42%,全厂石灰单耗由1.733Kg/t下降至0.994Kg/t,经济效益显著。
此外,2.25万吨/日粗选系统浮选药剂添加工业试验研究,起泡剂和AP药剂单耗分别降低2.33g/t、2.41g/t;5585溢流型球磨机排矿预先分级工艺优化,球磨机排粗中+8mm以上颗粒占比达到90%以上,极大地减少了排粗中细粒级的含量,圆筒筛筛网使用寿命从6个月提升至10个月……科技赋能发展,创新决胜未来,一个个科研项目背后,折射出大山厂全力以科技创新驱动高质量发展的执着和努力。
“我们要牢牢抓住科技创新这个‘牛鼻子’,充分发挥科技创新引领作用,坚持以解决难题、突破关键、提高效益为中心,开辟资源开发利用新赛道,加快培育和形成新质生产力。”对于未来发展,大山厂厂长刘日新,信心满满。